案例名稱 |
鋼鐵廠增設熱進爐輸送帶節能改善 |
||
---|---|---|---|
行業別 |
鋼鐵業 |
||
設備別 |
其他 |
||
現況說明 |
產線不連續,致出爐溫度約900℃的鋼胎,須冷卻至20~30℃後,由貨車運送至廠內隔壁區塊的加工廠,再次加熱始得加工,形成能源浪費。 |
||
改善措施 |
改善製程,變成連續式,利用一條輸送帶在鋼胚500℃時輸送至熱進爐設備,可避免由貨車輸送使鋼胚冷卻至常溫,進入熱進設備又再一次大量加熱,減少能源浪費。 經實際量測,每年可減少3,380公秉的重油耗用,及減少10,515公噸CO2e/年排放,並可節省燃料費用約5,683.3萬元。 |
||
預計效益 |
節省燃料油:3,380 kL/年 回收年限:7,500萬元 ÷ 5,683.3萬元/年 = 1.32年 |